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方大特钢炼铁厂130㎡烧结机机头脱硫脱硝系统低温催化剂节能改造见成效

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内容提要:  日前获悉,方大特钢炼铁厂已顺利完成130㎡烧结机机头烟气脱硫脱硝系统低温催化剂的节能改造,该系统煤气消耗量较改造前可下降30%以上。  据了解,130㎡烧结机机头烟气脱硫脱硝系统于2022年12月28日建成投运,采用CFB循

  日前获悉,方大特钢炼铁厂已顺利完成130㎡烧结机机头烟气脱硫脱硝系统低温催化剂的节能改造,该系统煤气消耗量较改造前可下降30%以上。

  据了解,130㎡烧结机机头烟气脱硫脱硝系统于2022年12月28日建成投运,采用CFB循环流化床脱硫+GGH换热+热风炉升温+SCR脱硝+GGH换热工艺进行烟气处理。为有效降低脱硫脱硝系统运行成本,需尽可能降低该系统运行温度,进而减少系统升温所需的煤气消耗量。基于这一思路,该厂将该系统原有的两层中高温催化剂更换为低温催化剂,并对脱硝反应器及附属设备进行适应性改造。

  据测算,改造前130㎡烧结机脱硫脱硝系统运行升温每小时消耗高炉煤气约8500立方米,改造后煤气消耗量降至每小时约5300立方米,节约幅度超过30%,节能效果明显。(成龙 胡震)

 

 

  

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