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重庆钢铁炼铁厂二号高炉车间如何“巧降”烧炉煤气成本

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内容提要:  近期,重庆钢铁炼铁厂二号高炉车间主动破题,通过优化操作流程,在热风炉烧炉环节干出了“热腾腾”的降本成绩单:5月吨铁烧炉煤气成本较优化前下降2.21元/吨铁,月降本45万元。用实打实的效益证明:思维“预热”了,没有设备照

  近期,重庆钢铁炼铁厂二号高炉车间主动破题,通过优化操作流程,在热风炉烧炉环节干出了“热腾腾”的降本成绩单:5月吨铁烧炉煤气成本较优化前下降2.21元/吨铁,月降本45万元。用实打实的效益证明:思维“预热”了,没有设备照样能烧出“热”效益。

  难题:缺少预热装置

  成本居高不下

  “没有预热器,高炉煤气和焦炉煤气的配比要求更高,一不小心就会造成热值不稳、炉况波动。”在二号高炉车间,热风炉岗位曾有一个“先天不足”——煤气系统未配置预热器,烧炉时不得不依赖高转煤配比,成本居高不下。如何在设备改造前,把煤气“省”出来、把效益“烧”出来?车间没有等靠要,而是主动吹响了精益攻坚的集结号。

  破局:精控烧炉细节

  深挖操作效益

  以往,烧炉操作更多依赖师傅们的“手感”和固定参数。但预热器的缺失,让传统操作模式频频碰壁——煤气热值波动大,炉况忽高忽低,既影响风温稳定,又推高了煤气消耗。“设备有短板,人的思维不能有短板。”二号高炉车间组建专项攻关小组,将目光聚焦到烧炉全过程管控上,扎根热风炉现场,连续72小时跟踪烧炉曲线,建立了一套“因炉制宜、因时调整”的动态操作法:结合高炉炉况顺行程度、煤气热值实时波动,固化合理配比区间,同时优化烧炉节奏。风温不足时加快换炉频次,热值偏高时精准控制空气过剩系数。每一步操作都有据可循,每一立方米煤气都用得明明白白。

  成效:摆脱配比依赖

  实现成本可控

  经过一个月的精细运作,效果立竿见影。5月,二号高炉煤气利用率稳步提升,吨铁烧炉煤气成本较改造前下降2.21元,实现月降本45万元。更可贵的是,这一套操作经验已固化为《热风炉烧炉优化作业指导书》,在车间内部快速复制。“现在即使遇到热值大幅波动,我们也有底气稳得住、控得牢。”热风炉岗位员工自豪地说。

  降本增效不一定要大投入、大改造,炼铁厂用实践证明:效益就在身边,降本永无止境。聚焦岗位“微创新”,把每一个参数调优、把每一个环节管细,都是向管理要效益的最好实践。(杜传 周学初 何真妮)



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