内容提要: 宝武集团中南股份轧材厂牢固树立“算账经营”理念,将“为一分钱而努力”融入生产全流程,引导各班组立足岗位抠成本、破瓶颈、提效能,营造人人争当“算账能手”“创效先锋”的浓厚氛围。员工们以边算边干、以干促算的
宝武集团中南股份轧材厂牢固树立“算账经营”理念,将“为一分钱而努力”融入生产全流程,引导各班组立足岗位抠成本、破瓶颈、提效能,营造人人争当“算账能手”“创效先锋”的浓厚氛围。员工们以边算边干、以干促算的实干姿态,啃下成本管控硬骨头,打通产线降本增效堵点。

细算成本账,小技改省下12万元
棒三粗中轧7#轧辊沿用传统甘油润滑模式,易出现油路分布不均问题,进而引发烧轴承、堆钢故障,严重影响生产节奏,造成直接经济损失。
攻关小组主动深挖问题根源,反复测算油路参数,研讨技改方案,精细核算故障损失、运维成本与长远效益,通过三项举措突破瓶颈:一是增设一套油气分配器,实现油路均匀覆盖8个轴承点位;二是打通二对一油路孔,使关键部位润滑量提升30%;三是建立每日点检清单,对油路压力参数进行动态监控。措施实施后,轧辊实现“零烧轴承、零堆钢、零故障”,轴承寿命延长30天,年节约采购费用4.8万元、挽回误产损失7.5万元。
物尽其用,修复废弃打包夹省下2.5万元
因打包夹备件短缺,成品钢材打包时无法有效捆绑拉紧,吊运过程中存在钢材散乱甚至掉落的安全隐患。“备件是生产的重要保障,每一分成本都要守住!”深谙备件重要性的维检班职工不等不靠、主动作为,以“修旧利废”破局,让废弃备件重新投入使用。他们对棒一2线维修平台的两个废弃打包夹进行拆解,逐一排查本体框架,筛选出完好可用的核心部件;同时利用车间废弃板料,精准下料、精心焊接加固,提升打包夹稳定性;针对受损齿条,逐一开展焊接、打磨、修复作业。
经过维检班职工两天的修复作业,焕然一新的打包夹顺利投用,及时解决了现场备件短缺问题。经核算,此次自主修复直接节省备件费用2.5万元。

边算边干,就地取材巧改造省下3万元
棒一线“双高棒”产线针对通道堆钢频发、备件损耗较大的痛点,由车间技术骨干与操作工联动攻坚,精细核算生产时效与备件成本,立足现场就地取材,自制夹板式通道替代传统管状通道。改造前,封闭式通道处理堆钢需耗时1小时,管状通道磨损后只能整根更换,年消耗通道10根、成本3万元;改造后,堆钢处理时间由1小时缩短至10分钟,只需松开尖板、抬高夹板即可快速取出钢筋,大幅减少生产停滞时间。夹板可反复修复使用,彻底省去频繁更换成本,同时加装喇叭口优化输送路径,降低堆钢风险,为生产连续稳定运行提供了坚实保障。
此次改造无须高额投入,依靠职工立足岗位的巧思实干,将精益管理做细做实,以小创新实现降本3万元。(李丽莹 王少玲 刘剑 符强)
本文源自镀锌管品牌网http://www.tanzhijian.com.com/redian/2351.html
本站仅为信息分享,不提供任何产品销售,所有产品请合法使用,使用和售后问题请联络响应品牌厂家。
Copyright©2026 镀锌管品牌网 All Right Reserved.
鲁ICP备15018056号
